近日,燒結(jié)三車間通過提升混合料溫度和延長(zhǎng)燒結(jié)餅的保溫時(shí)間,有效提高了燒結(jié)的產(chǎn)量和質(zhì)量,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度較以前也有明顯提高。 據(jù)悉,由于三車間的燒結(jié)混合料從二混輸送到小礦倉的距離在200米以上,導(dǎo)致二混下料口混合料溫度處于25℃至30℃之間,混合料溫度過低對(duì)燒結(jié)料層的透氣性造成不利影響,一定程度上制約了產(chǎn)量,影響了質(zhì)量。 針對(duì)燒結(jié)礦生產(chǎn)上存在的問題,車間生產(chǎn)、工藝、設(shè)備動(dòng)力自動(dòng)化等條線聯(lián)合攻關(guān),從燒結(jié)過程的關(guān)鍵點(diǎn)入手,通過對(duì)混合料倉加裝蒸汽管道、以及向料倉內(nèi)通蒸汽的辦法來提高混合料溫度。經(jīng)實(shí)際驗(yàn)證,混合料的溫度提高到50℃至60℃,可大大改善其透氣性,提高產(chǎn)量,并且降低燃料的消耗。 此外,車間工作人員還在13#-15#風(fēng)箱位置加蒸汽口,對(duì)臺(tái)車料面進(jìn)行噴吹。此舉在增加料層上部供熱量的同時(shí),能提升和拓寬上層燒結(jié)溫度和高溫寬度,減緩燒結(jié)餅的冷卻速度,增強(qiáng)硅酸鹽的結(jié)晶強(qiáng)度;并且消除料層下部的過融現(xiàn)象,降低燒結(jié)礦氧化亞鐵的含量,從而提高燒結(jié)礦還原性能。 目前,在原料相同、工藝控制相同的情況下,燒結(jié)日產(chǎn)量從9600噸上升至10400噸左右,每年至少可增產(chǎn)20萬噸,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度較之前也提高了0.8%。
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